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空压机安全阀喷油故障及常见原因
时间:2014-11-21 10:04   来源:复盛空压机官方网站    作者:上海复盛空压机官网
空压机安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。常见故障及消除方法:
安全阀
排放后阀瓣不回座
 这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。应重新装配。

泄漏
 在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有:阀瓣与阀座密封面之间有脏物。可使用提升扳手将阀开启几次,把脏物冲去;密封面损伤。应根据损伤程度,采用研磨或车削后研磨的方法加以修复;阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜,使阀芯与阀瓣错位。应重新装配或更换;弹簧弹性降低或失去弹性。应采取更换弹簧、重新调整开启压力等措施。

到规定压力时不开启
 造成这种情况的原因是定压不准。应重新调整弹簧的压缩量或重锤的位置;阀瓣与阀座粘住。应定期对安全阀作手动放气或放水试验;杠杆式安全阀的杠杆被卡住或重锤被移动。应重新调整重锤位置并使杠杆运动自如。

排气后压力继续上升
 这主要是因为选用的安全阀排量小于设备的安全泄放量,应重新选用合适的安全阀;阀杆中线不正或弹簧生锈,使阀瓣不能开到应有的高度,应重新装配阀杆或更换弹簧;排气管截有不够,应采取符合安全排放面积的排气管。

阀瓣频跳或振动
 主要是由于弹簧刚度太大。应改用刚度适当的弹簧;调节圈调整不当,使回座压力过高。应重新调整调节圈位置;排放管道阻力过大,造成过大的排放背压。应减小排放管道阻力。

不到规定压力提前开启
    主要是定压不准;弹簧老化弹力下降。应适当旋紧调整螺杆或更换弹簧。

                
复盛螺杆式空压机
    安全阀喷油看似是很简单的故障,但实际包含了许多隐藏的原因。现将某公司两次安全阀喷油故障与大家分享,以免大家走弯路。

    先介绍下机器使用情况:某客户为造纸企业,空气压缩机站内有8台双螺杆空压机,排气量为40m³;出气口有母管,串联在一起;8台机器全开,有2台为待机状态,只有在车间短纸的情况下,2台待机才启动。一般启动时间为半小时左右,把纸引上去之后机器就待机了,短纸时间不确定,随时都有可能短纸。一般情况下只要不短纸,6台机器够用。

    出现故障的时候是夜班,值班人员巡检时发现机器显示高温停机。高温报警记录有4次,机器的故障灯闪烁,机器底座上有油往外渗出。当值班人员打开门板时发现,机器内部到处都是油,包括机器顶部,底座上油有9公分的厚度,油分桶内已经空了。机器当时为油分和油用了2500H,空滤和油滤刚换新的,用了不到200小时。

    经检查,安全阀的铅封已经脱落,油从安全阀喷出。由于油分使用时间不长,用了不到200小时,初步断定安全阀有问题,换了新的安全阀上去,机器加油后直接启动,加卸载一切正常,运行3个小时也没有异常现象。

    3天后接到客户电话,该机器安全阀又喷了。现场人员反映,巡检时发现故障紧急停机,但还是喷了大概有3桶油。检查安全阀时发现上面有开启过的痕迹,说明安全阀确实开启过。最小压力阀、进气阀、加卸载电磁阀、回油管以及压力传感器,检查情况是:最小压力阀曾被拆下送到计量监督局校验,开启压力为0. 4MPa,笔者还特意让多开关几次,没有感觉到卡,说明是好的;进气阀全部拆下来清洗,仔细检查后也没有发现异常;加卸载电磁阀在别的机器上使用,也是好的;压力传感器校验也没有问题;回油管没有堵塞,油路正常。因为油分用肉眼看不出来有没有堵,剩余时间还有1800小时,笔者要求客户更换但客户嫌太贵不愿换。2次喷油,一共喷油8桶6400H润滑油,损失大概有3万多元。当时所有备用油己经用完,订购要一个礼拜,车间领导又不愿意让机器停,停机一天的损失据说是100多万。为了不至于因停机而影响生产,车间领导执意把另一品牌的润滑油加进机器。笔者坚决不同意,混油的后果很严重,但是为了生产不受影响,客户还是把油混合在一起加了。期间,机器在短纸的情况下开起来,也出现过一次少量喷油,但没有出现其它问题。

    新油到位更换时,把机器清洗干净,包括散热器、主机的油全放干挣,然后清洗,最后才加入新油。三滤也换成新的,把油分拆下来,仔细检查,发现油分中间的玻璃纤维已经变成黑色,可能是黑色的胶状物堵住了油分。换完三滤加油后开机,一直运行到现在已经一个月,没有再出现喷油故障。

故障解析:

    第一次喷油的时候,外表看起来是安全阀的事,因为安全阀已经坏了,螺帽被冲飞。主因不是安全阀质量等问题,而是机器确实出现内压过大,安全阀起到了保护作用,而由于笔者的粗心大意断定为安全阀故障。

    第二次检查时笔者已经意识到问题不一定是安全阀,于是检查了进气阀、电磁阀、传感器、电脑故障(若卸载时以上配件有故障会导致机器实际为加载运行,产生高压,安全阀动作,此概率较低,因为是多机并网);最小压力阀、油分离器芯会直接导致机器的内部产生高压力,此时安全阀容易起爆。

    机器混油运行一个多星期,造成油路污染结胶。

    总结教训:处理故障要心细,该换掉的东西一定要换掉,不要因小失大。如果客户第二次喷油时同意换油分,等新油来了再加,也不会发生后来的清洗油路的事情,看起来没有耽误生产,但对空气压缩机的寿命还是有影响的。
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